一、行車式吸泥機改造前存在的問題:
吸泥泵使用時易出現(xiàn)泵體振動,軸承損壞、軸斷、鍵槽磨損、葉輪磨損、機械密封磨損等故障,致設(shè)備故障頻發(fā),檢修不斷,影響回流。
行車跨度26m,兩側(cè)各安裝有1臺減速機,控制行走,利用行程開關(guān)與軌道兩端擋塊,組成反復(fù)換向控制系統(tǒng),該行車在使用過程中,易出現(xiàn)兩側(cè)行走不同步,跑偏、啃軌、撞壞擋塊、軌道拉彎、脫軌等故障。
二、 吸泥機改造
1、行車部分,在軌道未裝限位擋塊側(cè)加裝擋塊,在行車上增裝2個行程開關(guān),利用PLC較強的編程功能,使行程開關(guān)先碰到擋塊一側(cè)的電機停轉(zhuǎn),等到另一側(cè)也碰到對應(yīng)的擋塊時,兩電機才同時反轉(zhuǎn),行車開始往回返。這樣使行車在每個行程結(jié)束時都進行一次平行校準。同時增加了行程超時保護,防止因行車在軌道接縫處長時間打滑而損壞軌道。改造后提高了靈敏度和可靠性,保證換向準確及時。
2、調(diào)整軌道精度和平直度,補焊打磨軌道,減小軌道接縫間隙,減少打滑和卡死現(xiàn)象。調(diào)整行走輪軸精度,更換磨損輪軸,提高各輪軸的同軸度。
3、減速機鏈條增設(shè)壓鏈輪,調(diào)整張緊度,提高同步率,適時更換鏈條
4、對泵管進行避震安裝,減少磨損。
5、為了減小故障率,將原液下式吸泥泵改造為潛污泵,提高了設(shè)備的完好率,保證回流正常工作。
三、實施效果
行車式吸泥機自改造以來運行取得滿意效果,且液下泵改為潛污泵用電功率上每天可節(jié)約電380kW?h,每度電0.6元,年可節(jié)電4560kW?h,資金約2736元。